揚(yáng)子石化完成了丙烯提取和直接交付給藍(lán)星的過程
發(fā)布時間:2019-08-09 16:17 幫助了1579人
8月7日上午,揚(yáng)子石化儲運(yùn)廠液體成品運(yùn)營區(qū)1000#丙烯球罐區(qū)完成了直接交付藍(lán)星安瑞蘇公司的過程,并通過了低位試運(yùn)行-pemperature丙烯儲罐到油工作區(qū)域。該部件正常工作,完全有資格將丙烯返回藍(lán)星。藍(lán)星安迪蘇石化公司是揚(yáng)子石化有限公司的長期合作伙伴。公司的丙烯設(shè)備需要揚(yáng)子公司全年供應(yīng)10公里的管道。長江儲運(yùn)廠的低溫丙烯裝置每小時5噸。流量每天24小時不斷返回。 7月初,藍(lán)星向揚(yáng)子公司發(fā)出通知。該公司將用兩個月的時間升級丙烯生產(chǎn)設(shè)備。升級后對丙烯的需求將增加到每小時8.5噸。揚(yáng)子公司需要提前準(zhǔn)備增加量,并具備8月底的調(diào)試條件。揚(yáng)子石化高度重視客戶需求,立即要求運(yùn)營單位儲運(yùn)廠建立項(xiàng)目組,制定丙烯提取和返回藍(lán)星的工藝改造方案,并在8月15日前完成工藝改造。揚(yáng)子公司生產(chǎn)的儲存在儲運(yùn)裝置油廠工作區(qū)的低溫丙烯儲罐和液體成品操作區(qū)的球罐內(nèi)有兩種方式:低溫常壓和常溫高壓。低溫丙烯回流過程是支持藍(lán)星設(shè)備的過程。泵的最大泵送能力為每小時6.5噸。如果舊泵需要更換回油泵,其優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟,操作人員具有多年的經(jīng)驗(yàn);能量消耗太高,加熱器需要將零下30攝氏度的低溫丙烯加熱到常溫,返回藍(lán)星。據(jù)估計(jì),每噸電能消耗為60度,蒸汽消耗量為0.3噸。如果采用從液體完工區(qū)返回藍(lán)星的過程,缺點(diǎn)是該過程是一個新的過程,存在一定的安全風(fēng)險。回流泵的容量超過每小時100噸。小流量的長期回流容易造成設(shè)備損壞,并且需要進(jìn)行工藝改造。其優(yōu)點(diǎn)是不需要加熱球形罐中的常溫丙烯,可直接送出,大大節(jié)省了運(yùn)輸成本。經(jīng)過反復(fù)權(quán)衡和綜合考慮,項(xiàng)目組決定放棄舊工藝,啟動新工藝,在液體成品操作區(qū)域的丙烯進(jìn)料過程中添加自動再循環(huán)系統(tǒng),并準(zhǔn)確控制丙烯流量通過新型氣動控制閥。為確保設(shè)備的安全,它還可以滿足丙烯的定量供應(yīng)。此外,簡化和優(yōu)化了丙烯系統(tǒng)的過程,以消除材料的隱患,并添加渦流流量計(jì)以確保精確測量。該計(jì)劃經(jīng)公司批準(zhǔn),成品經(jīng)營區(qū)于8月2日組織改造。項(xiàng)目組克服了高溫高溫帶來的不利影響,提前啟動,避免了一整天的最熱時間,嚴(yán)格執(zhí)行安全和質(zhì)量控制措施,在罐區(qū)外進(jìn)行深度預(yù)制,并最大限度地減少罐區(qū)特殊熱作業(yè)的交匯點(diǎn)。 8月6日完工,驗(yàn)收合格,比計(jì)劃時間提前8天。揚(yáng)子石化直接交付藍(lán)星的流程改造完成,滿足了客戶每年向蘭興公司供應(yīng)和供應(yīng)7萬多噸丙烯的需求,可節(jié)省500多萬元的倉儲和運(yùn)輸成本。
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